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        • 计量典型案例75:引进工业水杨酸

          全自动包装线 实现高效清洁生产

        • 发布时间:2020-09-01 14:59     信息来源:计量司

          山东新华制药股份有限公司是我国重点骨干大型制药企业、亚洲最大的解热镇痛类药物生产与出口基地,国内重要的心脑血管类、抗感染类及中枢神经类等药物生产企业。公司是国内首家通过ISO9001、ISO14001、ISO10012三项认证的医药化工企业。多年来,公司高度重视计量工作,采用先进的管理手段和科学的测量方法,为安全监控、环境监测、质量保证、科研开发、节能降耗、生产过程等工作提供支持和保证。1998年通过了GB/T19022.1 “企业完善计量检测体系”认证,连续获得中启计量体系认证中心颁发的AAA证书。目前建立25项企业计量标准,其中4项计量标准获得社会公用计量标准授权、7项计量标准获得企业内部强检授权。公司先后获得“计量诚信优秀单位(★★★级)”“测量管理体系运行优秀单位”“山东省能源计量标杆示范单位”“山东省工业计量标杆示范单位”等荣誉称号。公司自主研发应用的“能源计量数据在线实时监测系统”荣获“淄博市节能重大成果奖”“山东省企业设备管理成果一等奖”“全国重点能源资源计量服务示范项目”。

          一、背景情况

          随着近两年工业品水杨酸市场的不断增大,公司水杨酸生产线通过调整设备布局,优化生产工艺,产能由8000吨/年提高到12000吨/年,除阿司匹林自用外,每年新增工业水杨酸小包装产量(3000~4000)吨/年,工人包装的劳动强度很大,每人每天包装1.5吨左右,但是这样的劳动量仍然制约着产品的产量需要。同时水杨酸具有刺激皮肤、黏膜等特性,包装工序虽然采取了一些防护措施,但是工作环境还是较差。

          二、技术措施

          目前国内自动包装线基本应用在大化工和食品行业的颗粒料和粉料,多数自动包装线生产企业对GMP、FDA标准不熟悉,研制符合GMP、FDA标准的自动包装线开发难度大,研发成本高,尤其是原料药包装桶装的自动包装生产线,目前国内市场基本上是空白,因此直接找到符合要求的自动包装生产线难度较大。新华制药自动包装项目组人员结合本公司包装的特点,与设备厂家联合设计了自动包装线生产方案,并应用于工业水杨酸包装。

          该全自动包装码垛生产线基本流程为:全自动上袋系统(具体包括送料部分、加料部分、取袋部分、上袋部分、出袋部分、热合封包、真空泵、除尘器及电控九大部分)、喷码系统、输送系统(整形部分、复核重量部分、剔除部分)、码垛系统(托盘输送部分、码垛机械手部分)及配套的尾气吸收部分。

          核心技术:首先该系统的上袋、加料、称重、热封合、喷码、整形、复检、码垛全部为一体化,每个步骤均有报警系统,错误故障易于排查。其次该系统全部为密封操作,现场环境好,粉尘极少,极大改善了工人的劳动环境,杜绝了粉尘大、腐蚀皮肤等难题。最后该系统运行平稳,劳动生产率比人工操作提升3~4倍,既节约了人工又提高了劳动生产率。该系统彻底解决了工业水杨酸小包装的生产瓶颈,为水杨酸小包装外销提供了有力的技术支撑。

          创造点:从上袋、加料至码垛出料,全部采用自动化操作,一键启动,易于操作,易于排查故障。彻底改善了生产环境,现场粉尘相对较少,减轻工人劳动强度90%以上,属于高效清洁生产。

          三、具体成效

          水杨酸自动包装项目经济效益:劳动生产率提高3~4倍,按照年度预算3000吨的包装量,每年可以节约人工费:3000吨×150元/吨×3/4=33.75万元;

          仓库装卸车节约人工费:3000吨×20元=6万元;

          原料浪费:3000吨×1%×10000元/吨=30万元;

          人员由原来的10个人减少到3个人完成每天10吨的包装任务,减少人员7人,按10万元人工费/年/人可节约70万元。

          水杨酸自动包装项目年经济效益139.75万元。

          四、感受体会

          工业水杨酸全自动包装线是公司引进的第一条全自动包装线,开创了公司使用全自动包装线包装粉体物料的先河。调试并正式投入运行,标志着公司的自动化包装程度进入一个崭新的阶段,为后续的阿司匹林产品箱装线自动包装、咖啡因产品的半自动称量、硫酸铵自动包装、安乃近成品包装等自动化包装项目提供了有力的技术支撑。